智能化“压油”操作 实现精细“压油”

只需要在电脑操作界面上轻轻一点,百米外的阀门就能动作,自动完成焦油的‘压油’操作。”在山钢股份莱芜分公司焦化厂回收二车间鼓冷油库班,班组职工只用了10余秒时间,就完成了智能化“压油”的整套操作。近日,该班组机械化澄清槽“自动压焦油”系统正式投入使用,用远程智能操控完美替代传统的人工操作,不但大大降低了职工的劳动强度,还有效提升了焦油的产量和质量。

据了解,机械化澄清槽的主要功能是分离荒煤气冷凝下来的焦油渣、焦油和氨水。其中,焦油和氨水分离的关键一步就是“压油”操作,这直接关系到焦油中水分的含量。以往,岗位职工都是通过观察现场温度、现场人工调节阀门的开度进行“压油”,但由于每个人操作方法、对现场条件的判断存在偏差,导致每个班次焦油的质量存在差异,一定程度上影响了产品的质量。此外,操作现场空间狭小,作业环境较差,职工劳动强度较大。

针对此种情况,该车间将“保证焦油分离的连续、均匀”作为关键突破口,在作业现场安装新型自动阀,加装智能化水平较高的控制系统,并与岗位操作室微机联网。自动阀既可以设定为随温度变化自动调节,也可以设定为手动调节。日常操作时采用微机操作的方式,系统自动进行调节,有效减小了人工操作误差;应急操作时可切换到现场手动操作,确保系统完全“受控”。该系统投入试运行近1个月以来,运行平稳,实现了智能化、精细化操作,保证了化产品生产稳定。 (张波 周加银)

关键词: 压油 智能化